火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)粉塵污染治理一直是老大難問題。京泰發(fā)電公司對(duì)此進(jìn)行了大膽的探索,經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員認(rèn)真調(diào)研和反復(fù)論證后,將原輸煤系統(tǒng)的導(dǎo)料槽、集塵罩與電除塵改造為復(fù)合式無動(dòng)力除塵設(shè)備,使輸煤系統(tǒng)治理邁上安全、文明、節(jié)能、環(huán)保的新臺(tái)階。
京泰發(fā)電公司輸煤系統(tǒng)屬典型的循環(huán)流化床兩級(jí)破碎篩分系統(tǒng)。由于原煤進(jìn)行兩級(jí)破碎和篩分,細(xì)煤粉較多。流化床鍋爐對(duì)燃煤的含水量要求又比較嚴(yán)格,這給輸煤系統(tǒng)的粉塵治理帶來了一定的難度。原有的輸煤系統(tǒng)導(dǎo)料槽、集塵罩密封形式不太合理,且采用電除塵,運(yùn)行中費(fèi)電、費(fèi)水,粉塵較大,影響到工作人員的職業(yè)健康和安全生產(chǎn)。
復(fù)合式無動(dòng)力除塵技術(shù)無需電動(dòng)機(jī),可以節(jié)約原有除塵器的用電成本。同時(shí)采用小噴頭,霧狀噴水抑塵,可以節(jié)約原有噴淋用水量。據(jù)測(cè)算每年可節(jié)約廠用電82143.7度、節(jié)約噴淋耗水量4730噸。導(dǎo)料槽采用全封閉密封減少了粉塵的泄露。根據(jù)公司的實(shí)際情況,輸煤系統(tǒng)細(xì)碎機(jī)7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)皮帶和落煤點(diǎn)部分,由于經(jīng)過細(xì)碎細(xì)煤粉較多,含塵量大,成為改造的重中之重。改造工作自4月15日開始,歷時(shí)26天結(jié)束。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行考驗(yàn)表明:各項(xiàng)參數(shù)正常、現(xiàn)場(chǎng)無粉塵飛揚(yáng),改造取得成功。
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